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    高浓度难降解(jiě)工业废水高效厌氧颗粒污泥反应器技术

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    发布时间(jiān): 2016年1月6日

    适用范围

    适用于(yú)CODCr浓度高、成分复杂、难生化降解的废(fèi)水。

    基本原(yuán)理

    该技术通过对回流出水的位置进行改进,对池体的流体力学优化,对三相分离器的独特设计以及采用新型控制方式获得了比传(chuán)统的EGSB工艺(yì)更好的(de)处(chù)理效果。

    工艺(yì)流程

    经过预处理的废水与来自膨胀颗粒污泥床反应(yīng)器(qì)(PI-EGSB反应(yīng)器)的回流水(shuǐ)及后面沉淀池(chí)的(de)回流(liú)污泥混合(hé)后进入PI-EGSB反(fǎn)应器底部,反应器底部设(shè)置布水装置(zhì)将水均(jun1)匀(yún)布(bù)置在(zài)整个反应器内。在反应器内有(yǒu)机物被(bèi)充分降解(jiě),反应(yīng)器顶部设置特制的三相(xiàng)分(fèn)离器将水、污泥和产生的(de)沼气分离,出水进入沉淀池(chí),经过沉(chén)淀池将出水中含有的污泥与(yǔ)悬浮(fú)物沉淀后,出水流到下一级污水处理构筑物继续进行处理(lǐ)。三相分离器分离的污泥重新沉降至(zhì)反应器(qì)内(nèi),沼气经收(shōu)集后作为能源利用。

     

    关(guān)键技术或设(shè)计特征

    通过建立3D模型进行了流体力学(xué)方面的模拟试验研究,着重(chóng)确定出几种(zhǒng)不同的具有良好的(de)分离性能的三相分(fèn)离(lí)器形式及回流方式,以达到废水可以(yǐ)和(hé)污泥及沼气得以高(gāo)效分离的目的。

    典型(xíng)规模

    模块化设计,可以根据(jù)水量自(zì)由组合,适用于各种水量规模。

    推广情况

    该技术(shù)在重(chóng)庆华峰化工生产废(fèi)水治理工(gōng)程中成(chéng)功应用(yòng)。

    典型(xíng)案例

    (一)项目概(gài)况

    重庆华峰化工生产(chǎn)废水治理工程(chéng)设计(jì)日处理水量3960m3/d,污水来源于该化工厂的KA装置废水、AA装置废水及生活污水(生活(huó)污水(shuǐ)的量(liàng)很少(shǎo))。2011年3月开工建设,于2012年6月(yuè)完成调(diào)试并建(jiàn)成投产。

    (二(èr))技术(shù)指标

    项(xiàng)目出(chū)水达到(dào)国家《污水综合排放标(biāo)准(zhǔn)》(GB8978-1996)三级标准要(yào)求。KA装(zhuāng)置废水:CODCr<3000 mg/L,含(hán)环(huán)己烷、环己醇、环(huán)己酮及微量的苯(běn)。AA装置废水(shuǐ):CODCr<6000 mg/L,含碳六(liù)以下的(de)一元酸、二元(yuán)酸,硝酸含量小(xiǎo)于1.68%(质量分(fèn)数(shù))。利用本工艺可(kě)实现对碳源污染物的去除(CODCr≦500mg/L,BOD5≦300mg/L),CODCr年削减(jiǎn)量为5180t/a。

    (三)投资费(fèi)用

    该(gāi)项(xiàng)目总投资约2000万元,其中设备投资810万元,基建投资(zī)1190万元(yuán),吨水投资费用为5050元。

    (四)运行费用

    根据自投运以来(lái)的(de)实际运行情况(kuàng),年处理(lǐ)污水144.54万吨,年运行费用302.1万元,吨水(shuǐ)运行费用2.09元。

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